一汽鍛造(吉林)有限公司前曲車間新線12500噸鍛壓機(jī)生產(chǎn)線(302線)切邊機(jī)組R6機(jī)器人經(jīng)過“十一”期間調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了鍛件飛邊自動(dòng)碼垛動(dòng)作,該程序?qū)嶒?yàn)成功,可使鍛打線減少一名操作人員,是一汽鍛造公司推進(jìn)“降本增效”又一有力突破。
整改前 302線年初改造完成后,切邊機(jī)組飛邊碼垛工序?qū)Ρ雀脑烨耙呀?jīng)有了明顯的變化,但是其飛邊碼垛仍不整齊,需要人工調(diào)整,并且不整齊的飛邊垛在物流過程中容易導(dǎo)致散落,需要人工去處理,造成人力、物力的浪費(fèi)并存在一定安全隱患。為了消除不良因素的影響,實(shí)現(xiàn)該環(huán)節(jié)的自動(dòng)化,前曲車間鍛打班大班長(zhǎng)鞏立剛進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的觀察與研究。
R6機(jī)器人自動(dòng)碼垛 “十一”設(shè)備維護(hù)期間,鞏立剛將事先準(zhǔn)備好的程序更換到R6機(jī)器人系統(tǒng)中,在其原程序基礎(chǔ)上調(diào)整、完善了自動(dòng)碼飛邊程序。此后的調(diào)試工作,鞏立剛不斷驗(yàn)證并優(yōu)化軌跡參數(shù),最終確定曲軸產(chǎn)品飛邊碼垛3排15層,每架45片飛邊,前軸產(chǎn)品飛邊碼垛3排25層,每架75片飛邊的程序設(shè)計(jì)。試生產(chǎn)結(jié)果顯示程序穩(wěn)定,飛邊碼垛整齊。 通過本次302線R6機(jī)器人自動(dòng)碼飛邊的實(shí)現(xiàn),可為前曲車間302線每個(gè)鍛打班次減少1個(gè)崗位的人員工作量,并且避免了物流運(yùn)輸時(shí)的安全隱患,為車間減少3人次人工成本以及相關(guān)衍生的工作,在一汽鍛造公司2018年“百天會(huì)戰(zhàn)”中率先實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗的勝利,為推進(jìn)“降本增效”工作起到積極的作用。 來源:一汽鍛造(吉林)有限公司 |
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