8月15日,記者來到創(chuàng)造200多個國內外第一、占領3000噸以上冶金起重機國內全部市場的太原重型機械集團有限公司。在這里,我們得到一個明確的答案:現(xiàn)代化的企業(yè)要發(fā)展,就要重視節(jié)能減排。如何節(jié)能減排?他們的做法值得借鑒—— 路徑一:新技術新工藝唱主角 由于歷史原因,太重形成的是大而全的經(jīng)營格局,所需能源和輔助材料大部分都是自成系統(tǒng),自產(chǎn)自供,由于需求量有限,不可能實現(xiàn)高技術生產(chǎn),遠比專業(yè)化生產(chǎn)的成本高,物耗大,所以采取從源頭控制污染,能源結構調整。 最引人注目的是,2005年,太重將引進城市煤氣提到議事日程,并納入企業(yè)技術改造的計劃項目,經(jīng)過一年的部署,于次年5月完成管線接入,并首先在輪軸公司等單位試用城市煤氣。通過半年多的使用情況來看,工業(yè)爐窯加熱效率明顯提高,產(chǎn)品質量相應提升,而單位生產(chǎn)成本進一步降低。 據(jù)悉,將城市煤氣引進企業(yè),以替換自產(chǎn)煤氣,此舉一方面可提高加熱爐窯設備的效率,降低生產(chǎn)成本,另一方面,可提高產(chǎn)品的質量,消除自產(chǎn)發(fā)生爐煤氣對環(huán)境的污染。如城市煤氣氣源供應穩(wěn)定,太重有望在明年完成各單位全部引進工作。 積極自主創(chuàng)新,探索新工藝、新技術也是太重節(jié)能減排過程中的一大特色,產(chǎn)品的成本,從設計階段就得到足夠空間的限制,在制造過程中,各種原材料和能源的消耗逐步下降。 在上世紀八九十年代,太重一直采用自產(chǎn)乙炔進行金屬切割作業(yè),污染較重,切割質量得不到保證,且成本高。后用丙烷替代乙炔對金屬進行切割,切割質量大幅提高,也消除了原有的污染,降低了使用成本,年均降低費用150萬元。 從2001年開始,太重對原鑄造廠進行結構調整,拆除了原有的鑄鐵爐,將原有鑄鐵工藝全部改為焊接工藝,從而消除了原有鑄鐵爐造成的污染,提高了工藝的生產(chǎn)效率,大幅度降低了各類工藝的生產(chǎn)成本。 與此同時,太重還對廠內近百臺熱處理爐進行較為徹底的技術改造,將老式煤氣燒嘴更換為快速燒嘴,對入爐空氣進行預熱處理等一系列技術改造,從而節(jié)約了大量煤氣,爐內熱效率大幅提高,煤氣燃燒充分,鍛件升溫快,出爐時間明顯縮短。并實現(xiàn)了以電鍛錘代替原有蒸汽鍛錘的技術改造,過去鍛件生產(chǎn)采用蒸汽鍛錘生產(chǎn)工藝,平均每噸鍛件消耗蒸汽4.3噸,鍛件成本高達430元,更換電鍛錘后,平均每噸鍛件消耗電200度,鍛件成本降至92元,太重每年鍛件產(chǎn)量約36000噸,僅此一項年節(jié)約成本多達1200多萬元。 路徑二:考核處罰不留情 8月15日,就在記者采訪太重安全環(huán)保辦公室主任劉錄保之際,他正準備將開出的一份罰單遞送到被處罰車間。原來,在最近的一次巡查中發(fā)現(xiàn),該車間因不規(guī)范操作,致使產(chǎn)生廢水。從罰單上記者看到,該車間被處以2萬元罰款,車間主任也被處罰5000元。同時,處罰決定在公司內部網(wǎng)進行通報。 “總經(jīng)理掛帥,成立環(huán)保專門機構,這在太重環(huán)保史上還是第一次。它用明確的組織機構和管理辦法給全廠職工定下了規(guī)矩,白紙黑字,違規(guī)者自然愿打愿挨,毫無怨言!笔艿酱舜翁幜P的職工向記者道出了心聲。 如何保證管理暢通,處罰不走形式呢?劉主任遞給記者的一張組織機構和管理辦法表說明了一切。 從這張表上可以看出,公司的環(huán)境保護委員會以公司總經(jīng)理為主任委員,集團公司下設安全環(huán)保辦公室,并配有專職環(huán)境保護管理人員。據(jù)悉,公司領導每年與太原市政府簽訂“環(huán)保目標責任制”,為保證順利完成責任制,將責任書中指標進行分解,并與各分公司分別簽訂責任書,責任書與分公司第一把手工資掛鉤,將考核計劃納入公司經(jīng)濟責任制一體化考核中,如不能完成考核內容,將進行年末一票否決。“加強機制建設,把節(jié)能減排納入領導干部考核體系,因為與切身利益相聯(lián)系,公司上下對環(huán)保重視有加”,劉主任說:公司的專職環(huán)保人員每周下車間突查兩三次,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為絕不手軟。正是建立了這種嚴格的考核體系,使得人們節(jié)能意識空前增強。 在安全環(huán)保辦公室里,記者還看到一個2001年到2006年工業(yè)總產(chǎn)值及污染物總量表,這張表則用詳細的數(shù)字對考核體系的建立做了一個很好的詮釋—— 在這五年間,太重累計投資2099.38萬元,對企業(yè)內部重點污染源進行了技術改造,工業(yè)總產(chǎn)值從9.87億余元上升至近48.52億元;廢水總量由65.89噸減少到49.86噸;廢氣總量由1340.96噸下降為904.72噸;固廢由9.19萬余噸減少至6.35萬余噸。 路徑三:從細節(jié)拓展節(jié)省空間 走在太重,有一種激動,無論與領導干部交流,還是與工人師傅對話,從同一個話題里,總能聽到同樣多的見解和同樣的心聲,這是難能可貴的一種人氣氛圍。 考核體系建立了起來,創(chuàng)新手段的運用,讓太重完成了過去和現(xiàn)在的節(jié)能減排任務,但他們仍然有自己的憧憬:目前工業(yè)用水水價已接近每噸5元,而中水水價僅為每噸1元,目前已有熱力公司、儲運公司等多家分廠接入了中水管道,萬柏林區(qū)綠化隊綠化用水和市政部門道路降塵噴灑用水都在使用太重生產(chǎn)的中水,今后將充分利用中水,讓中水成為玉門河的景觀水。同時還要搞循環(huán)流化床,以節(jié)省原煤,著眼循環(huán)利用。 在后勤部門工作20余年的老職工李師傅認真地向記者介紹:以前安全環(huán)保辦公室是掛靠在后勤部門,現(xiàn)在成了集團的一個科室,并且由總經(jīng)理直管;以前所有的用品都是以耗代領,現(xiàn)在采取成本核算,人工測算改為數(shù)控測算,成本消耗明顯降了下來;以前熱力公司、供水公司等單位都是用煤大戶,成本很大,現(xiàn)在主輔分離輔業(yè)改制后,爐渣結束了以原煤為原料的歷史;以前沒有明確環(huán)保責任,現(xiàn)在則從操作工到總經(jīng)理都有考核指標,還在企業(yè)中開展了群眾性節(jié)能減排活動,重獎小發(fā)明、小設計者?梢哉f,正是這些細節(jié)上的改變,讓人心凝聚,節(jié)能減排大收其效。 目前,在推進生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的過程中,合理利用原材料和能源,切實保護環(huán)境,促進企業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,通過生產(chǎn)結構調整,形成合理的生產(chǎn)結構和布局,實行全面節(jié)約,降低能源和原材料消耗,大力推行清潔生產(chǎn),這成了太重人的一種共識。正因如此,今年太重一次性通過ISO14001、GB/T28001環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證。本報記者范珉菲 記者手記:思路決定出路 如何能把污染減到最低化,把效益增到最大化?在節(jié)能減排的過程中,太重摸索出了一條行之有效的路子:調整產(chǎn)業(yè)結構,完善責任機制。 走對路子是前提,如何走好路子?一方面,太重建立了考核體系,無論經(jīng)理、職工一樣對待,與工資獎金相掛鉤,不說人情不走后門,不僅要罰還要通報批評;另一方面,鼓勵并獎勵職工在技術上創(chuàng)新,節(jié)能上想招,自然而然形成一個環(huán)保上相互監(jiān)督、工作中相互競爭的群眾性節(jié)能減排局面。 在太重人心中,環(huán)境好壞關系到職工身體健康,節(jié)能減排關系到職工利益與企業(yè)效益,所以,當太重把原有的粗放式經(jīng)營模式轉化為節(jié)約成本、降低消耗、減輕污染,提高效益的循環(huán)經(jīng)濟模式后,工業(yè)污染源治理全面達標,企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值成倍增長,職工們的勞動強度降低,收入?yún)s越來越多了。市環(huán)保部門評價:太重節(jié)能減排走在了全國同行業(yè)前列。這份收獲的背后是企業(yè)上下對節(jié)能減排工作的充分理解和深刻認知。觀念決定出路,思路決定出路,對于這份影響深遠的事業(yè)而言,尤為如此。(來源:山西日報)