欧美成人精品一区二区男人小说,美媛馆国产精品一区二区,亚洲成人av一区二区,欧美momandson

您的當前位置: 首頁 > 鍛壓文獻庫 > 鍛造模具 > 正文

滾子冷鐓上模制造工藝的改進

  • 2008-10-14 9:22:01
  • 來源:機械專家網(wǎng)
  • 點擊次數(shù):
作 者:
關(guān) 鍵 詞:冷鐓,模具
文獻摘要:本文介紹了滾子冷鐓上模制造工藝的改進,通過對滾子上模工藝的改進,從根本上解決了滾子上模的質(zhì)量問題,避免了冷鐓過程中的粘滾子現(xiàn)象。
 
1工藝分析
  我廠軸承圓錐滾子毛坯是在Z31-25自動冷鐓機上,用滾子上模和下模將切料刀板切下的料段冷鐓成型而成,圖1所示。
  圖1   1.上模2.下模3.滾子
  冷鐓上模,如圖2示。它是生產(chǎn)圓錐滾子的關(guān)鍵模具之一。其材料為GCr15鋼,熱處理58-60HRC,而滾子上模的加工一直沿用較早的工藝,即滾子上模的滾子穴型腔用成形刀加工而成。因此存生著以下不足:①滾子穴型腔因用成形刀加工,其粗糙度不理想,達不到設(shè)計圖紙的要求,影響到滾子的質(zhì)量;②在實際使用過程中,經(jīng)常發(fā)生粘滾子而悶車現(xiàn)象,造成全套模具報廢;③模具壽命較低。
  2工藝改進
  針對上述問題,我們設(shè)法對滾子上模型腔加工進行工藝改進。由于滾子型腔復(fù)雜,無法用磨削工藝提高粗糙度。經(jīng)過分析研究,提出了對滾子上模的滾子穴型腔采用冷擠壓成型工藝。
  3工裝設(shè)計
  滾子上模型腔冷擠壓成型模具,如圖3所示。上、下硬模分別在滾子上模的上下兩端面上擠出型腔。沖壓滾子時只用一面型腔,當型腔磨損滾子成型尺寸超差時,換一面新型腔使用,提高上模利用率。
  3.1硬模設(shè)計
  硬模,如圖4所示。材料選用W18Cr4V,熱處理61-65HRC。
  3.2定位套筒設(shè)計
  定位套筒,如圖5所示。材料選用65Mr,熱處理48-52HRC。內(nèi)徑按650-0.05精加工成,中間開一條4mm的通槽,便于擠壓時硬模和滾子上模自由裝卸方便。
  4擠壓要求
  如圖3所示,在擠壓時可根據(jù)硬模滾子型腔的實際深度,來調(diào)整擠壓的行程進行擠壓。為保證滾子上模型腔深度一致,將滾子上模高度在軟磨時全部按工藝尺寸400-0.01加工。
  5工藝改進后的優(yōu)點
  (1)提高了滾子上模型腔的粗糙度精度。由于硬模型腔制造粗糙度在Ra0.8以上,經(jīng)過冷擠壓的滾子上模型腔的粗糙度完全符合產(chǎn)品圖紙的要求,大大提高了滾子上模的制造質(zhì)量,避免了滾子上模粘滾子而造成的悶車現(xiàn)象。
  (2)提高了滾子上模的使用壽命。滾子上模型腔經(jīng)硬模冷擠壓后,型腔的表面下一定厚度的金屬組織致密,存在殘余壓應(yīng)力,有利于提高模具疲勞壽命。經(jīng)過實際使用證明,其使用壽命比原來提高2~3倍。
  (3)提高了滾子上模的加工效率。滾子上模型腔采用冷擠壓一次成型工藝,比切削成型方法大大提高了滾子上模的加工效率。
  (4)由于無粘滾子現(xiàn)象和換模次數(shù)減少,滾子的生產(chǎn)效率提高20%左右。
  (5)由于模具壽命提高,加工滾子的尺寸和形狀的穩(wěn)定性提高。
  6結(jié)論
  實踐證明,通過對滾子上模工藝的改進,從根本上解決了滾子上模的質(zhì)量問題,避免了冷鐓過程中的粘滾子現(xiàn)象。這一加工工藝的改進,對類似型腔模具的加工也具有一定的參考價值。
 
版權(quán)所有(C) 2011 中國鍛壓協(xié)會
E-mail:info@chinaforge.org.cn    URL:www.omekua.com 客戶服務(wù)熱線:010-53056669
地址:北京市昌平區(qū)北清路中關(guān)村生命科學(xué)園博雅C座10層 郵編:102206
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 正镶白旗| 长宁县| 昆明市| 格尔木市| 富锦市| 福泉市| 英吉沙县| 体育| 江门市| 双峰县| 苗栗县| 新平| 瓦房店市| 寻甸| 类乌齐县| 保山市| 舞钢市| 东乌珠穆沁旗| 芮城县| 兴宁市| 镇康县| 左权县| 平武县| 都江堰市| 哈尔滨市| 天等县| 苗栗市| 江门市| 康马县| 陆川县| 星子县| 井陉县| 碌曲县| 灵宝市| 秦皇岛市| 贵港市| 临桂县| 汉沽区| 玉田县| 丹阳市|